找尋內圓尺寸超差的“根源”——記江南工業(yè)集團一次機械加工技術攻關 |
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前期,中國兵器工業(yè)集團江南工業(yè)集團有限公司系列化產品試制在公司各條生產線上打響。各單位都在加班加點趕制生產進度、攻克生產瓶頸,全力以赴完成整體生產計劃任務。作為該系列產品部件生產加工的“主力軍”,江南工業(yè)集團數(shù)控加工分廠員工攻克了一道道“難關”。 “內圓變形的問題終于解決啦!”數(shù)控加工分廠一車間一班質量員袁智放松了原本緊張的情緒,深吸一口氣,緩緩地說道。 6月15日,袁智正在操作著數(shù)控車床,對一批系列化產品的儀器艙體進行加工。當他加工到產品內圓時,意想不到的事情發(fā)生了:產品內圓尺寸隨著車刀的切削,慢慢產生了變形。他拿出產品進行測量時發(fā)現(xiàn),內圓變形導致尺寸超差了0.5毫米 。 遇見問題,袁智沒有慌張。他首先分析,可能是切削過程中溫度過高,導致內圓變形。他對加工參數(shù)進行調整,將轉速從每分鐘300降到200;走刀速度從F0.2降為F0.15。這樣,加工過程慢下來的同時,產品溫度也降下來了。試加工后,他發(fā)現(xiàn)內圓依然存在超差現(xiàn)象。 不是溫度的原因,那么,是不是加工產品強度過大導致變形呢?一個想法從袁智的腦海里蹦出。他將刀角從原先的60度改成30度,使得刀具更加鋒利,減少加工時的阻力,降低產品受力強度。同時,為了保證刀具受力強度不受影響,他將原先車鋁件的刀具換成車鋼材的刀具,提高刀具硬度。用全新的車刀加工時,一刀刀下去變得干凈利落,雖然外觀看著還不錯,但是檢測內圓結果還是超差了0.2毫米。 改善后的效果明顯,但是還是沒有解決超差的問題,這讓袁智陷入了困惑。為了更快地解決問題,他沒有選擇繼續(xù)獨自“作戰(zhàn)”,而是將問題上報給數(shù)一車間副主任謝湖。公司技術帶頭人、高級工程師、技術室工藝員胡艷平聞訊后,也趕來現(xiàn)場“助陣”。三人你一句,我一句地討論起來。 謝湖提出再加工一遍來查找問題,袁智拿起產品又重新加工一遍。當車刀加工到內圓銑出的小窗口時,機床里發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的切屑聲。謝湖和袁智共同分析,可能是斷續(xù)切屑產生的沖擊力,使產品受力不均,導致產品變形。胡艷平立即擬定工藝技術試制方案,將上一道銑工加工小窗口工序,調整到車內圓之后完成。 按此工序再加工后,結果喜人!內圓尺寸超差的瓶頸問題終于得到解決。這也為系列化產品儀器艙體的及時完成奠定了堅實的基礎。(徐祥涵) |
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